【中國化工機械設備網 產品測評】今年以來,合成橡膠的生產原料丁二烯市場價格一路飆升,甚至出現了“面粉高于面包”的現象,齊魯石化橡膠廠眼睛向內,克服惡劣天氣、庫存不穩、外供單位丁二烯含量不穩等不利因素,千方百計增產丁二烯,降低生產成本。
從7月份開始,丁二烯產量屢創新高。11月份日均產量達到351.8噸,再次刷新產量紀錄。1-11月份,共自產丁二烯103106噸,同比增加22008噸,為三套丁苯裝置“吃飽喝足”提供了充足原料。
該廠有兩套抽提裝置生產丁二烯原料,為確保其穩產高產,他們科學謀劃、優化運行。5月8日,技術攻關項目預汽提系統順利投入運行,徹底解決了一抽提壓縮機制約瓶頸、提負荷困難的難題。由于預汽提系統是次投用,只能“摸著石頭過河”,技術人員查資料、定措施,實現了平穩運行180多天。從5月20日開始,穩妥處理齊旺達碳四6838噸,為丁二烯高產提供了有力保障。“精餾系統TBC加入量正常,液位50%。”丁二烯車間副主任師王建明的對講機里,每個小時都會傳出操作人員的巡檢匯報。裝置高負荷運行容易造成系統自聚,TBC是丁二烯精制系統阻聚的關鍵助劑,車間每個小時都要不間斷地對助劑加入泵進行檢查,并做好機泵運行、罐液位等指標記錄。
為了能夠及時掌握系統運行狀況,車間實行外操巡檢抽查制度,工藝技術員到現場查看重點監測的工藝參數,再與巡檢人員的記錄數據相比對,如誤差較大,將對其進行嚴格考核,進一步增強了巡檢人員的責任心。11月19日,乙腈裝置班長陳泰峰在泵群區域巡檢時,聞到一股碳四物料味。經排查發現是一萃取單元碳四進料泵B20有物料泄漏,陳泰峰立刻向車間設備員匯報并將泄漏泵切換至備用泵運行,避免了事態進一步擴大。
“三套橡膠裝置全部滿負荷生產,外購丁二烯不足,丁二烯庫存告急。自產丁二烯必須頂住壓力增加產量,確保橡膠產量目標完成。”王建明深感責任重大。
為保持工藝平穩,丁二烯車間細化日常工藝巡檢記錄,對每小時的工藝參數進行詳細對比,車間要求每個班組按時將本班的DCS截圖發送到微信群,車間管理人員和工藝技術員根據情況提前安排調整,將隱患消滅在萌芽狀態。10月9日,一抽提主操劉志忠在監盤過程中發現壓縮機中間冷凝器出口溫度TIC107指示突然從35度跳躍至111度,調節閥閥位全開,他立即匯報給班長和車間值班人員,聯系儀表維修人員維修校表,避免了因儀表故障對生產造成的影響。
“我們近期與生產調度科和罐區車間協調,將罐區乙腈原料儲罐改為直供,儲罐一直保持相對穩定的液位和壓力,減少了系統產生的波動。”車間主任張國亮介紹說。
該廠實行增產丁二烯激勵考核制度,持續開展提高系統運行平穩率競賽,每個月底進行考核評比,激發了職工的操作積極性。截止到目前,丁二烯車間5個班組運行平穩率都達到98.5%以上,為裝置負荷創新高提供了有利條件。
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